金津公司核心技术

(1)在金属材料基体件表面喷焊复合层生产技术。

(2)在陶瓷材料基体、金属材料基体表面喷涂纳米陶瓷涂层生产技术。

(3)高转速雾化器设计、制作技术

(4)急冷脱酸多功能塔流场设计、制作技术                                             

危废焚烧长周期运行新技术新工艺新设备:

危废焚烧系统回转窑→二燃室→余热锅炉→烟气净化均处于高温腐蚀、积灰结焦堵塞、高能耗、高排放工况,金津公司通过多年研发、实践,实现了完整的节能降耗减排增效的新技术新工艺新设备,实现了产线长周期运行。


回转窑新技术新工艺新设备

回转窑

二燃室新技术新工艺新设备
余热锅炉新技术新工艺新设备


余热锅炉改造后经济效益
烟气净化新技术新工艺新设备-双法工艺

双法系统烟气处理仅需急冷脱酸、活性炭吸附、布袋除尘等三个工艺段,较两级湿法工艺更简短。焚烧烟气在余热锅炉出口烟温为 500-550 ℃,进入高效急冷脱酸塔后 ,烟温在1 s 内急速降低到 200 ℃ 以 下 ( 避免二噁英再合成 ),同时喷入碱液(Na2CO3溶 液)脱除酸性污染物( 去除率95%左右)。随后烟气经活性炭吸附 、布袋除尘器去除颗粒物 ,实现烟气达标排放。应急塔作为工艺系统兜底应急使用 。整体工艺流程短 、无脱酸废水产生。



经济效益分析

1.经过测算,双法工艺节约运行费用约230-330元每吨,单吨运行成本下降50%-60%。双法工艺运行以来,初步估算已节省运行费用约600万元。


2.重庆地区共有焚烧类危废处置能力为630t/d,烟气净化成本按最低节省230元每吨计算(每年按330天运行,由于各处置场情况不一样,平均按90%设备负荷计算),全部达产后,重庆地区每年可以节省运行费用约4300万元,具有显著的经济效益。


“双法”核心设备多功能塔




“双法”应急湿法塔内壁防腐蚀喷涂纳米陶瓷涂层结构技术改造项目
布袋除尘器净风室防腐蚀喷涂纳米陶瓷涂层结构技术改造项目
“两级湿法”工艺急冷塔内壁防结焦堵塞喷涂纳米陶瓷涂层结构技术改造项目
“两级湿法”工艺引风机进口烟道防腐蚀喷涂纳米陶瓷涂层结构技术改造项目
“两级湿法”工艺急冷塔出口烟道防结焦堵塞喷涂纳米陶瓷涂层结构技术改造项目
烟气管道外壁涂刷隔热保温陶瓷涂层结构技术改造项目
危废焚烧产线长周期运行经济效益

金津公司通过提高设备备件使用寿命,通过喷涂纳米陶瓷涂层等防腐蚀防结焦新技术新工艺新设备,保障危废焚烧生产线长周期运行,提高产线经济效益,减少支出费用。

(1)“两级”湿法处置改造后,3年运行增加经济效益:
       改造前每年停炉3次,每次停炉大修20天;改造后3年每年停炉1次,每次停炉小修10天,3年停炉减少150天
       通过喷涂纳米陶瓷涂层,提高燃料燃烧效率和锅炉热效率,3年增加蒸汽量
(2)两级”湿法处置长周期运行3年减少成本费用:
      3年减少6次启炉费用
      3年减少二燃室等浇注料大修费用。
(3)危废焚烧处置产线“两级”湿法处置,双法改造后运行第一个3年长周期运行增加经济效益:
    减少副产物废水处理费用
    双法改造后,生产流程缩短,减少运营费用